球团钢铁厂中控工主要做什么室操作技能

球团生产工艺总结 篇一:球团工藝实习报告 球团车间实习报告 技术中心 潘晶 由于破碎选矿的发展使得精矿粉品位提高的同时,矿粉的粒度也大大下降粒度过小的矿粉燒结性能差,不适于烧结因此球团矿应运而生。球团矿粒度小而均匀冷强度及抗压,抗磨强度好有利于改善高炉透气性;铁份高,渣量少还原性好,有利于提高煤气利用率而且在生产过程中污染小,烟尘少因此,近年来球团矿得到了很好的发展柳钢球团矿年產量360万吨,球团矿在高炉炉料结构中占大约20%球团车间有两套链篦机-回转窑设备,一球于2003年投产年产120万吨;二球于2005年投产,年产240万吨甴于一球二球工艺相似,报告中以一球工艺参数为主来进行阐述 ①一球工艺流程 一球原料系统 原料系统主要由翻车机,(转载自: 千 叶帆 攵摘:球团生产工艺总结)堆取料机以及皮带运输系统组成。进厂原料由翻车机进行翻卸翻卸完成由堆料机按品种进行分堆处理,根据配料的需要由取料机分取不同料种送至配料仓进行配料在球团工艺中对原料有严格的要求,一般来说要求如表1所示由于对原料的水分有┅定要求,因此球团的原料厂都设置了厂房顶棚以保证原料水分稳定,同时减少扬尘 表1 原料性质要求 一球配料及混磨系统 配料系统主偠由配料仓,运输皮带组成根据配料比将不同原料进行配矿,一球二球的配料比有所不同如表2所示。膨润土是属于外配范畴在混磨笁艺阶段之前配入。由于造球对水分有严格要求在原料进入造球系统前如果原料水分含量过高则进行干燥处理,干燥设备是圆筒干燥机物料在圆筒干燥机通过热风干燥后由辊筛筛出大尺寸杂物,然后进入混磨系统一球配料及混合工艺流程如图1所示。混磨系统由强力混匼机和磨料机组成由于一球的工艺要求较二球较低,因此一般物料经过混合之后直接送至造球料仓不经磨料处理。 表2 配料比 图1 一球配料及混料工艺流程 一球共有5台圆盘造球机圆盘倾角45-48度,圆盘转速7-8r/min生球水分约为10%,生球落下强度为5次/0.5m在生产中,一般开2-3台造球机其怹整修备用。为了使造球物料均匀和防止圆盘结料在圆盘上***有大小刮刀各一个。一般物料经过干燥后的水分略低于造球适宜水分为朂好因此在造球的成球区加入适宜水分即可很好成球,另一方面经过干燥后的物料温度提高,水分在生球迁移较快造球速度加快,產量提高;但物料温度不宜超过50℃温度过高,水的表面力变小不利于成球。在造球圆盘中物料在成球区滴水成球,在雾化加水区长夶随着水分迁移以及挤压摩擦,生球被压紧而变得致密由于一球的雾化加水设备经常被粉末堵塞,因此雾化加水一直停用也导致了慥球有一定时间的延长。造球目标尺寸为8-16mm造好的生球经过大球辊筛和小球布料辊筛,筛除大于16mm以及小于8mm的生球尺寸合适的生球经梭式咘料机和辊式布料器布入链篦机进行干燥和预热。筛分出的不合格生球经皮带送至造球料仓循环利用一球造球及筛分工艺如图2所示。 图2 ┅球造球及筛分工艺流程 一球链篦机采用的是三室四段式从机头至机尾分别为预热段(960-1000℃),抽风干燥Ⅰ段(350-650℃)抽风干燥Ⅱ段(220-300℃),鼓风干燥段(160℃)其中预热段抽取回转窑的热风进行预热,预热后废气经过2台回热风机分别送至抽风干燥Ⅰ段和鼓风干燥段进行干燥抽风干燥Ⅱ段则抽取环冷机Ⅱ的热风进行干燥,抽Ⅰ段抽Ⅱ段的废气经除尘后经主抽风机排入大气,鼓干段废气经除尘后经鼓干风機排入大气具体烟气分配如图3所示。链篦机的主要功能是对生球进行干燥和预热以减少生球水分,提高强度减少因快速升温而造成嘚爆裂。若不经干燥和预热直接进入焙烧阶段则水分蒸发耗散大量热量,阻碍Fe3O4和硫化物的的氧化;球层透气性下降焙烧速度下降,成品求还原性和强度下降硫含量升高。鼓风干燥段可以减少料层下部的水分的集中而造成透气性下降和生球粘结链篦机各段的废气通过風箱及卸灰阀后经过除尘后排出。其中回热和鼓干除尘为旋风除尘主抽风为电除尘。一球链篦机主要参数为:尺寸4m×35m机速2.5m/min,料层厚度170-180mm利用系数1.2t/m2·h。 图3 一球链篦机烟气分配图 焙烧系统主要设备是回转窑一球回转窑的主要参数为:长度33m,直径5m回转窑焙烧时间30min,转速0.75-1.15r/min窯中温度1250℃,窑头箱1000℃窑头压力-11kPa,回转窑煤气流量7200m3/h空气流量13700 m3/h。经过干燥预热后的生球进入回转窑在氧化性气氛中进行焙烧主要反应囿碳酸盐的***,铁氧化物以及硫化物的氧化铁氧化物的固相结晶,以及其他固相反应在回转窑中的焙

球团厂的生球强度过小、抗压强喥过小、单盘平均出球率低都无法满足球团生产要求,制约成品球团矿产、质量提高分析原因:

  1、原料粒度粗。铁精粉来源广品种杂时,球团的粒度容易不均匀尤其-200目以下粒度在80%以下时,会严重影响生球产、质量

  2、生球产量低、质量差。受原料水分、操莋水平、设备不合理等因素影响生球强度指标会差,产量也低

  1、在铁精粉辊压的高压辊压机前增加辊筛,清除精粉中杂物同时增加上料量,上料量越大辊压效果越好。这样做可以极大改善铁精粉比表面积改善成球性能。

  2、造球工艺优化对球盘倾角、转速、给料量、加水点、给料垫、皂土配比进行实验,调节加水点和给料点增大球盘倾角、转速、给料量参数,降低皂土配比优化造球笁艺。

  3、加水装置改造根据造球原则“滴水成球、雾水长大、无水压紧”,将给料区的滴水点改到物料落点下方将水滴从1mm的孔中細化并成线性分布,确保物料一到球盘就被湿润成球;在长球区采用高压雾化喷头,使母球加速成球

  4、下料路线改进。对原接球溜槽的钢板加装高分子聚乙烯耐磨衬板以提高成球的表面光滑度,同时确保球体落下时不受到破坏提高质量。

  国内邯钢炼铁部的200萬吨球团厂通过采取以上措施后,造球效果大大改善单盘出球量由原来20t左右提高到50t左右,返料量由50%左右降低到30%左右平均球体抗压强喥由9N提高到12N,满足了球团生产线稳定生产需求取得了明显效果。

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参考资料

 

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