脱硫ph多少合适一直供浆ph低

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本实用新型公开了一种湿法脱硫ph哆少合适塔浆液pH值测量装置包括:吸收塔,用于存储浆液;测量管路包括第一控制阀和测量管道,测量管道的内壁设有pH测量电极第┅控制阀的第一端与吸收塔连通、且第一控制阀与吸收塔的连接口靠近吸收塔的底部设置,第一控制阀的第二端与测量管道的一端连通;反冲洗管路包括第二控制阀,第二控制阀的一端设置于第一控制阀与测量管道之间、且第二控制阀的一端与测量管道连通;及控制装置第一控制阀及第二控制阀分别与控制装置通信连接。反冲管路流入的反冲水对测量管道内壁上的pH测量电极进行冲洗从而冲掉附着于pH测量电极上的杂质,保证了pH测量电极测量的准确性

本实用新型涉及pH值测量技术领域,具体涉及一种湿法脱硫ph多少合适塔浆液pH值测量装置

濕法脱硫ph多少合适工艺是指反应剂在浆液状态下进行脱硫ph多少合适和脱硫ph多少合适产物的处理,能否对浆液的pH值进行准确的测量成为了影響整个工艺流程的关键

传统的湿法脱硫ph多少合适工艺pH值测量方式中,通过排出泵持续不断的从吸收塔内抽出浆液以进行测量pH测量电极使用时间过长后,由于受到测量环境的影响 pH测量电极表面容易附着杂质,从而导致测量结果不够准确

基于此,有必要提供一种湿法脱硫ph多少合适塔浆液pH值测量装置能够长期准确的对pH值进行测量。

一种湿法脱硫ph多少合适塔浆液pH值测量装置包括:吸收塔,所述吸收塔用於存储浆液;测量管路所述测量管路包括第一控制阀和测量管道,所述测量管道的内壁设有pH测量电极所述第一控制阀设有相对的第一端和第二端,所述第一控制阀的第一端与所述吸收塔连通、且所述第一控制阀与所述吸收塔的连接口靠近所述吸收塔的底部设置所述第┅控制阀的第二端与所述测量管道的一端连通;反冲洗管路,所述反冲洗管路包括第二控制阀所述第二控制阀的一端设置于所述第一控淛阀与所述测量管道之间、且所述第二控制阀的一端与所述测量管道连通;及控制装置,所述第一控制阀及所述第二控制阀分别与所述控淛装置通信连接

上述湿法脱硫ph多少合适塔浆液pH值测量装置,包括吸收塔、测量管路、反冲洗管路及控制装置其中,吸收塔用于对浆液進行存储测量管道包括第一控制阀和测量管道,测量管道的内壁上设有pH测量电极第一控制阀的第一端与吸收塔连通且第一控制阀与吸收塔的连接口靠近吸收塔的底部设置,这样在重力的作用下浆液就能流入测量管路而不需额外的加设动力装置进行浆液的抽取,节约生產成本第一控制阀的第二端与测量管道的一端连通,浆液可从吸收塔内流出而依次经过第一控制阀和测量管道以完成pH值的测量反冲洗管路包括第二控制阀,第二控制阀的一端设置于第一控制阀与测量管道之间、且第二控制阀的一端与测量管道连通第二控制阀的另一端鈳通入反冲水,第一控制阀及第二控制阀分别与控制装置通信连接当需要对吸收塔内的浆液的pH值进行测量时,利用控制装置打开第一控淛阀并关闭第二控制阀浆液在重力的作用下持续不断的从吸收塔内流出并依次经第一控制阀和测量管道,通过测量管道内壁上的pH测量电極对流经测量管道的浆液的pH进行测量;当测量结束利用控制装置关闭第一控制阀并打开第二控制阀,从第二控制阀的另一端通入的反冲沝持续不断的流过测量管道并对测量管道内壁上的pH测量电极进行冲洗从而冲掉附着于pH测量电极上的杂质,保证了pH测量电极测量的准确性

下面进一步对技术方案进行说明:

在其中一个实施例中,还包括计时器所述计时器与所述控制装置通信连接。计时器的设置可以分别對pH值测量时间和反冲洗时间进行准确的计算以精确的控制第一控制阀和第二控制阀的开启与关闭

在其中一个实施例中,还包括流量控制閥所述流量控制阀与所述测量管道的另一端连通、且所述流量控制阀与所述控制装置通信连接。流量控制阀的设置可以准确的控制管路Φ的液体的流速防止因液体流速过大而对pH测量电极造成损伤。

在其中一个实施例中还包括三通接头,所述三通接头的第一接头与所述苐一控制阀连通所述三通接头的第二接头与所述第二控制阀连通,所述三通接头的第三接头与所述测量管道连通三通连接头的三个接頭分别与第一控制阀、第二控制阀和测量管道一一连通,从而使得浆液能够顺利的进入测量管道以完成浆液pH值的测量以及使得反冲水能夠顺利的进入测量管道从而冲洗 pH测量电极上附着的杂质。

在其中一个实施例中所述测量管道的内径大于所述三通接头的内径。测量管道嘚内径大于三通接头的内径当浆液或反冲水流经三通接头进入测量管道后,液体的流速下降防止液体因流速过快从而对pH测量电极造成損伤。

在其中一个实施例中所述测量管道的内壁设有至少一个pH测量电极。测量管道的内壁上设有至少一个pH测量电极通过至少一个pH测量電极的作用能够准确的对浆液的pH值进行测量。

在其中一个实施例中还包括浆液回收装置,所述浆液回收装置的一端与所述测量管道连通、另一端与所述吸收塔连通浆液回收装置的一端与测量管道连通、另一端与吸收塔连通,在浆液回收装置的作用下进行了pH值测量的浆液能够顺利的回流至吸收塔,使得整个装置能够循环进行不会造成材料的损耗和污染环境。

在其中一个实施例中所述浆液回收装置包括地坑和水泵,所述地坑用于容纳由所述测量管道流出的浆液所述水泵用于将所述地坑内的浆液输送至所述吸收塔、且所述水泵与所述控制装置通信连接。从测量管道流出的浆液进入地坑地坑的内壁上设有水泵,水泵与控制装置通信连接当地坑内的浆液液面高度超过苐一预设值时,由控制装置控制水泵工作从而使得浆液能够顺利的回流至吸收塔当地坑内的浆液液面高度低于第二预设值时,控制装置控制水泵停止工作以此循环工作能够保证地坑内的浆液不会溢出。

在其中一个实施例中还包括过滤装置,所述过滤装置设置于所述反沖洗管路上冲洗管路上设置过滤装置,能够对反冲水进行过滤不仅可以防止反冲水中的杂质对pH测量电极的测量效果造成干扰,还能防圵反冲水中的杂质对浆液造成污染

在其中一个实施例中,所述吸收塔的内壁设有液位检测装置所述液位检测装置与所述控制装置通信連接。吸收塔的内壁上设置液位检测装置液位检测装置与控制装置通信连接,当液位检测装置检测到吸收塔内的液位低于预设值时控淛装置接收到相应的信号之后控制相应的装置对吸收塔进行补液处理,保证吸收塔内的液位始终处于预定的高度从而使得流入测量管路Φ的浆液的压力和流速始终在预定的范围内波动,保证了测量环境的稳定性

图1为一个实施例的湿法脱硫ph多少合适塔浆液pH值测量装置的结構示意图;

图2为另一个实施例的湿法脱硫ph多少合适塔浆液pH值测量装置的结构示意图。

100、吸收塔210、第一控制阀,220、测量管道310、第二控制閥,400、流量控制阀500、过滤装置,600、地坑

为使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施方式对本實用新型进行进一步的详细说明。应当理解的是此处所描述的具体实施方式仅用以解释本实用新型,并不限定本实用新型的保护范围

需要说明的是,当元件被称为“设置于”另一个元件它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当元件被称为“固定”另┅个元件它们之间可以是可拆卸固定方式也可以是不可拆卸的固定方式。当一个元件被认为是“连接”另一个元件它可以是直接连接箌另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的并不表示是唯一的实施方式。

除非另有定义本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的不是旨在于约束本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合

电石渣石膏湿法技术的应用一方媔避免了电石渣造成的环境污染另一方面实现了电厂的节能降耗。通过内蒙古350MW机组电石渣-石膏技术的实际应用对电石渣-石膏湿法脱硫ph哆少合适技术pH值及SO2排放的控制、浆液循环泵运行情况以及该技术的经济性等进行分析,结果表明:采用电石渣-石膏湿法脱硫ph多少合适技术後SO2的排放并未受到显著影响,浆液pH值则有显著提高浆液使用量将更低;此外,浆液循环泵的运行台数及时长也有明显减少降低了电廠用电电耗,显著提升了经济性因此,电石渣-石膏湿法脱硫ph多少合适技术在350MW直流炉机组中的应用是有价值的

电石渣是电石水解后的废棄物之一,目前国内诸多大、中型化工企业均有大量的电石渣产生其主要成分为Ca(OH)2,同时还含有硫化物、SiO2、Al2O3、Fe2O3等多种杂质不同产地的电石渣杂质含量存在一定差异。据估计我国每年有数百万吨的电石渣露天堆放,并且逐年增加一方面占据了宝贵的土地资源,另一方面慥成了土壤盐碱化而电石渣中Ca(OH)2等确保了它作为电厂烟气脱硫ph多少合适的可能性,因此利用电石渣代替石灰石进行湿法脱硫ph多少合适既鈳以提升经济性,达到节能降耗的目的又可以减少石灰石开采量,降低环境污染达到保护环境的目的。

目前电石渣脱硫ph多少合适技術已经在浙江巨化集团、国电泉州发电有限公司等若干家电厂使用,并取得了一定的效果国电集团山西太原第一热电厂于2005年自主研发电石渣脱硫ph多少合适技术,并在该厂3台300MW机组上得到了成功应用内蒙古京宁热电有限责任公司同样通过采用电石渣作为脱硫ph多少合适剂,使嘚电厂效益有了一定的提升但电石渣脱硫ph多少合适技术实际应用中对SO2的排放、浆液的pH值究竟有何影响,影响是否显著同时在采用电石渣技术后对电厂经济性提升是否显著等仍未有明确的定论。因此本文通过对内蒙古某电厂脱硫ph多少合适技术改造前后机组脱硫ph多少合适SO2排放量、浆液pH值以及电厂经济效益的改善对比研究,进一步探讨350MW超临界机组电石渣-石膏湿法脱硫ph多少合适技术的应用对电厂环保性、经济性的影响以期为同类型机组电石渣-石膏脱硫ph多少合适技术的应用改造提供一定的参考。

电石渣反应原理以及成分分析

电石渣是以电石为原料生产乙炔的副产物是一种以Ca(OH)2为主,伴有硅、铁、铝、镁、硫、磷的氧化物或氢氧化物的膏状物由于电石渣水溶液呈强碱性,对酸性气体具有较强的中和能力同时Ca(OH)2在水中溶解度较小,固体Ca(OH)2微粒从水中逐步析出整个体系逐步呈现胶体溶液状态,微粒逐步合并、凝聚、沉淀粒子间相互碰撞、挤压,促使颗粒聚集、长大从而形成电石渣浆。电石渣浆液为浑浊灰褐色液体静置后可形成澄清液、固体積聚(电石渣)和胶体过渡层。其物理性能与石灰石对比分析如表1所示其中电石渣取自内蒙古蒙维科技有限公司,石灰石粉取自京能后勤有限公司

通过表1可以看出,脱硫ph多少合适剂的有效成分为CaO电石渣中的CaO比石灰石粉中的CaO高出9.95%,说明同样脱除单位质量SO2电石渣用量要少于石灰石粉。且根据电石渣表面积大、活性好和粒径小等特点可将其制成优良脱硫ph多少合适剂,既可以实现SO2的低排放又可以实现电石渣嘚资源化利用。

同样从表1也可以看出电石渣的酸不溶物比石灰石粉高出0.3%细度低11.8%,说明电石渣颗粒较粗且杂质较多,容易在吸收塔、浆液箱内形成沉淀、积砂现象并加剧管道的冲刷磨损,也有可能在管道内部形成沉积导致浆液管道堵塞。

电石渣作为脱硫ph多少合适剂对SO2嘚吸收原理与石灰石完全相同,都通过Ca(OH)2对SO2进行吸收吸收原理如下:

从上述反应原理来看,以电石渣作为脱硫ph多少合适剂进行烟气脱硫ph哆少合适是完全可行的

电石渣-石膏湿法脱硫ph多少合适在电厂应用中的技术分析

内蒙古某电厂2x350MW机组脱硫ph多少合适系统采用石灰石-石膏湿法脫硫ph多少合适的方式,采用单塔单循环每台炉配置一座吸收塔,吸收塔直径为17m浆液池高11m。每座吸收塔配置4层喷淋层各设一套旋汇耦匼装置、管束式除尘器;4台浆液循环泵,流量均为9000m3/h;4台搅拌器;石灰石粉仓容积为1254m3配置一台石灰石粉仓仓顶布袋除尘器,处理风量为3200m3/h;供浆系统设置2台容积为400m3的石灰石浆液箱脱硫ph多少合适系统设计入口SO2浓度为4980mg/m3,脱硫ph多少合适效率为98%

图1电石渣用量及其与石灰石粉掺配比唎统计

图1为电石渣用量及其与石灰石粉掺配比例统计。从图1可看出自7月24日起,该电厂2号机组开始电石渣粉掺配实验工作初步掺配电石渣粉比例为30%;7月28日掺配比例达到60%;8月13日掺配比例接近100%。

2.1石灰石供浆与电石渣粉供浆对比分析

图2、3分别为2号、1号吸收塔供浆量与浆液pH值变化通过1号与2号吸收塔供电石渣粉浆液对比试验,在同样270MW的工况下入口SO2在2600mg/m3左右,供浆量调整到30m3/hpH值从4.6调整到5.8,使用电石渣粉浆液用时26min使鼡石灰石浆液用时60min,说明电石渣粉浆液的碱性比石灰石粉高pH值提升效果明显。经过试验该电厂最终全部使用电石渣进行湿法脱硫ph多少匼适时,可保持最佳运行pH值在5.2-5.5与理论研究结果相一致,并且完全满足超低排放要求

图2 2号吸收塔供浆量与浆液pH值变化

图3 1号吸收塔供浆量與浆液pH值变化

2.2浆液循环泵运行台数对比分析

石灰石粉与电石渣粉掺配后浆液循环泵运行统计如表2所示,可以看出掺配电石渣粉后,在270-300MW负荷下当SO2浓度为mg/m3时,使用电石渣粉浆液可减少一台浆液循环泵而且供浆量比石灰石浆液少。

表2石灰石粉与电石渣粉掺配后浆液循环泵运荇统计

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参考资料

 

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