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FANUC机器人控制系统故障维修实例
时间: 20:26
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】例1 FANUCF-200iB七轴点焊机器人控制器断电检修后,对控制器送电,机器人报伺服故障,故障代码为SERVO-062。对此故障代码进行复位:按MENUSSYSTEMF1,[TYPE]找master/calF3,RES_PCAF4,YES后,机器人仍然报伺服故障。 故障代码SERVO-062的解释为SERVOBZALal......
例1 FANUCF-200iB七轴点焊控制器断电检修后,对控制器送电,机器人报伺服故障,故障代码为SERVO-062。对此故障代码进行复位:按MENUS&SYSTEM&F1,[TYPE]&找master/cal&F3,RES_PCA&F4,YES后,机器人仍然报伺服故障。
&&& 故障代码SERVO-062的解释为SERVOBZALalarm(Group:%dAxis:%d),故障可能原因:①机器人编码器上数据存储的电池无电或者已经损坏。编码器脉冲数据存储为4节普通1.5V的1号干电池,测量每节电池电压,均<1.4V,电压明显偏低,于是更换新电池,再次对故障进行复位,仍然报SERVO-062故障。②控制器内伺服放大器控制板坏。测量伺服放大器LED&D7&上方的2个DC链路电压检测螺丝,如果DC链路电压>50V,可判断伺服放大器控制板异常。实测发现DC链路电压<50V,所以初步判断伺服放大器控制板处于正常状态。观察伺服放大器控制板上P5V、P3.3V、SVEMG、OPEN的LED颜色,
确认电源电压输出正常,没有外部紧急停止信号输入,与机器人主板也正常,排除伺服放大器控制板损坏。③线路损坏。对机器人控制器与机器人本体的外部连线电缆RM1、RP1进行检查,RM1为机器人电源、抱闸控制线,RP1为机器人伺服电机编码器信号以及控制电源、末端执行器、编码器上数据存储的电池等线路。拔掉插头RP1,测量端子5、6、18控制电源电压+5V、+24V均正常。再检查编码器上数据存储的电池线路,而机器人每个轴的伺服电机脉冲编码器控制端由1~10个端子组成,端子8、9、10为+5V电源,4、7为数据保持电池电源,5、6为反馈信号,3为,1、2空。先拔掉M1电机的脉冲控制插头M1P,测量端子4、7电压为0,同样的方法检查M2~M7电机全部为0,由此可以判断编码器上数据存储的电池线路损坏。经查,发现正负电源双绞线的一端插头长期埋在积水中,线路已腐蚀严重。
&&& 更换线路后复位,对机器人进行全轴零点复归&ZEROPOSTTTIONMASTER&,导入备份程序后恢复正常,故障排除。
&&& 例2 FANUCR-2000iB/210F点焊机器人在生产第一辆白车身时,出现所有的焊点整体偏移,后续生产情况类似,无任何故障报警。
&&& 根据故障现象,大致可以排除伺服部分故障,故障可能原因:①机器人本体或机器人焊钳机械变形或偏移。按照维修经验,先检查机器人本体及机器人焊钳机械部分,未发现异常。②人为篡改PNS0010程序或导入错误的PNS0010程序。通过机器人示教器查看PNS0010程序的修改日期,发现PNS0010程序未被修改。导入最新的PNS0010程序后,故障现象依旧存在。③机器人工具坐标变动。按以下步骤对机器人进行初始化并导入系统备份程序:断开控制器电源,打开控制器电源同时按住示教器上的F1及F5功能键&3&1&MENUS&插入MC存储卡&4,variables&72,对机器人进行命名,确保机器人名称和MC存储卡中存储系统备份程序的文件夹名称一致&MENUS&5,file&F4,[RESTOR]&5,allofabove&F4,[YES]&按FCTN功能键&1,START(COLD),故障现象消失。
&&& 对机器人进行初始化并导入系统备份程序,冷启动后再次示教,故障排除。
&&& 例3 FANUCR-2000iB/165F六轴点焊机器人工作过程中出现J4臂自动下滑现象,机器人报伺服故障,故障代码为SERVO-023,代码解释为:SERVOStoperrorexcess(Group:%1
Axis:%4),当电机停止时,产生一个过度伺服位置错误。
&&& 将机器人停止在任意位置时,机器人J4轴都有自动下滑现象,其他5轴均正常,确认属于机器人J4轴故障。
&&& 由于J1~J6轴减速器刚换过油,故障原因可能是机器人伺服电机密封磨损,电机内进油导致抱闸不良,将机器人固定住。
&&& 更换J4轴M4伺服电机后,对其J4轴做单轴的零点复归&SINGLEAXISMASTER&,试运行后故障排除。******
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半自动打包机常见故障维修方法
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& & &&半自动打包机常见故障维修方法& & &&一、卡带处理  当带子卡在滚轮中间,或有异物塞住无法取出时,拆开六角螺帽的垫圈,松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝,由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分,所以必须将螺丝转上些;取下连接轴心,将上轮机拿起,取出卡住物。最后依以上方式装配复原就可以了,注意螺帽与L型曲板保持0.3-0.5mm的间隙。  二、全自动打包机捆紧后不切带  有很多情况会造成此情况,如:1.松紧调整的太紧;2.打滑片或者打滑皮带有油,必须拆下擦掉油;3.皮带太紧,将皮带传动座往下下调些,或将马达往后调些即可;  三、粘合效果欠佳  1.温度太高或不够,有时较特殊的带子,粘性较差,温度必须很准确才可以;  2.使用电压不够,有很多工厂的电压,往往不足,如果再使用延长线或者电缆线,造成压降,使原先调整的温度变低,甚至于马达捆紧时烧掉,所以尽量避免使用电缆线,如果一定要用延长线,则须接较粗而不要太长的电线;大型打包机价格便宜,武汉生产厂家直销!  3.电热钢片太高太低,或偏左偏右,因此碰到上、下方的brbr带,或是左、右的刀具,而无法进入加温,须视情况调整;  4.排烟的微风扇故障,使得温度太高。  四、全自动打包机不出带  遇此情形,首先检查'出带长度调整'是否在'0'处,然后再看穿带过程是否正确;如果不行,看送带滚轮附近是否卡住异物,这样也会造成此种情况。 五、热容搭焊不正常: 原因:1、加热器线路接头松脱,排除方法,加固。 2、加热器温度不当或供电超范围,排除方法,调节加热妻温度调节器。 3、滚轮与导轨间的打包带有油污、灰尘,排除方法,清除油污、灰尘。  六、打包带不正常输出: 原因:1、打包带导轨太窄,排除方法,调整导带板使出口处的宽度比打包带宽度宽出0。5--1mm;调整插带板,使插入口导轨的宽度比打包带宽度宽0。 5--1mm。 2、打包带方向***错,穿带错,排除方法,从新***。 3、操作前送带长度未调整好,排除方法,从新调好。 4、打包带导轨板螺钉松动,排除方法,旋紧。 5、滚轮与导轨间运动的到包带有油污或灰尘,排除方法,清洁。  七、压带、切带、搭焊不正常: 原因:1、电机传动带断;排除方法,换新。 2、电机传动到打滑,排除方法,从新对传动带进行调整。 3、2号刀刃不锋利,排除方法,将2号刀调转180度***或换新。打包机的功用是使塑料带能紧贴于被捆扎包件表面,保证包件在运输、贮存中不因捆扎不牢而散落,同时还应捆扎整齐美观。 & & & &
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西贝乐料理机常见故障维修方法 故障处理方法-1 故障:通电后机器不能工作 搅拌杯未放置到位;取下搅拌杯重新放置。 加工特殊食谱时未设置工作时间;按说明书或食谱说明设置工作时间。 长时间连续工作,电机过热保护;自然冷却到室温后,并按说明书规定的工作时间操作。 超负荷工作,电机过载保护。减少加入食材量,按照说明书或食谱规定的最大量加入食材。 故障:启动时刀片不旋转 加入物料太大;取出切小块再加入。 工作速度太低;顺时针调节速度旋钮。 理机故障处理方法-2 故障:料理机工作时有异味 产品初次使用,电机磨合阶段属于正常现象;使用几次后异味自动消除,如果长时间使用仍存在,需要同九阳售后服务中心联系维修地点进行维修。 故障:料理机工作时出现异常噪音 未正确***搅拌杯、杯垫等;关掉机器、取下搅拌杯,建材杯垫上是否有异物,重新放置搅拌杯。 物料粘在搅拌杯壁上;打开投料盖,料理机配套的搅拌辅助搅拌。 料理机故障处理方法-3 故障:在绞肉或其他食材时,出现绞不碎的情况 食材体积过大;食材尽量切成小块,约2cm块状。 食材带有筋条或纤维;剔除筋条,有纤维的尽量少放进去。 搅拌机表面出现温度过高 操作不当或使用时间过长;需要对照说明书进行操作。 食材添加过量;食材控制在最大刻度范围之内。
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